MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS - UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS - UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE
   PLANTAS DESALADORAS
      UN COMPROMISO DE
        SOSTENIBILIDAD
                Bartolome Marin. aqualia infraestructuras
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS - UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
   LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS
               UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
Autores:
      Marín Fernández, Bartolomé
      Jefe del departamento de desalación

      Arnaiz García, Eva
      Jefa del departamento internacional

      Con el presente trabajo se pretende dar a conocer las actuaciones
realizadas, en el campo de la mejora energética, en tres plantas desaladoras
                que están en proceso de ampliación y mejora.
Actuaciones promovidas por:
                I.T.A.M. TORDERA            I.D.A.M. IBIZA Y SAN ANTONIO
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS - UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

  Participan:

                 I.T.A.M. TORDERA                                                                    I.D.A.M. IBIZA Y SAN ANTONIO

   CONCESIONARIA:                                                                                   CONCESIONARIA: CODEISA
   .I.T.A.M. DELTA DE LA TORDERA, A.I.E.                                                            (Concesionaria de Desalación de Ibiza, S.A.)

                                               Con las reformas emprendidas en las tres
                                               plantas, se consigue un ahorro eléctrico de
                                                            17.500 Mwh - año

                                                  Esto supone evitar la emisión de unas
                                                 15.500 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

 1.- INTRODUCCION

                                                     Todos los procesos de desalación
                                                      son consumidores de energía.

                                                                Partiendo de esta premisa,
           EVAPORACION                                         “los procesos de desalación                                        RO, EDR, …
           Energía térmica                                        son consumidores de                                            Energía eléctrica
                                                                         energía”.
                                                                  Está en nuestras manos
                                                                hacerlos lo mas eficientes
                                                                  posibles, con objeto de
                                                                 contribuir a un desarrollo
             M.S.F. - M.E.D.                                            sostenible.
                                                                                                                                 Osmosis Inversa

           Hasta incluso:
        La evaporación solar                                                                                                                EDR
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  El consumo energético, en estas plantas, ha evolucionado mucho con el paso del tiempo.
  Desde las primeras plantas industriales con un consumo de 15 a 20 Kwh/m3 producido,
  hasta nuestros días que se obtienen consumos de 3 a 4 Kwh/m3 producido.
                           La reducción del consumo ronda el 80%

                            12
                            11                     EVOLUCION DEL CONSUMO ELECTRICO
  C.E.E. Kwh/m3 producido

                            10                      EN DESALADORAS DE AGUA DE MAR
                            9
                            8
                            7                                                                                                                  FUTURO
                            6
                            5
                            4
                            3
                            2
                        Años
                         1970    1975   1980            1985            1990             1995            2000             2005            2010            2015

                                                                                                                                                              ?
                  Evaporación           O.I. con bomba invertida                   O.I. con turbina Pelton                 Cámaras isobáricas
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  Gracias al esfuerzo del hombre y en                                                           Pilares en los que se ha basado la
  especial de todos los que han desarrollado                                                   disminución de consumo energético
  su vida profesional entorno al mundo del
  agua, se ha conseguido producir este
  recurso cada vez con un consumo
  energético menor.

                                                                                      Mejora de                                                Evolución
                                                                                     eficiencia de                                                 de
                                                                                      equipos de                                               membranas
                                                                                      bombeo y                                                 de ósmosis
                                                                                      auxiliares                                                 inversa

                                                                                              Aumento del                           Esfuerzo en
   Los motivos por los cuales ha sido posible                                                rendimiento de                         ingeniería,
   la reducción del consumo energético en                                                      equipos de                         diseñando cada
   plantas de ósmosis inversa, han sido fruto                                               recuperación de                       vez plantas mas
   de la evolución de la tecnología del sector.                                                  energía                             eficientes
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Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

   En España, con una trayectoria en desalación de mas de 45 años, existen plantas a las que
   les ha tocado ó van necesitando vivir un proceso de reforma.

                                                                            Cuando las instalaciones de desalación llegan al
                                                                            final de su vida útil, están tecnológicamente
                                                                            obsoletas desde el punto de vista de la eficiencia
                                                                            energética. Es entonces el momento de incorporar,
                                                                            en su proceso de reforma, la tecnología mas
                                                                            eficiente que tengamos a nuestra disposición.
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   2.- LOCALIZACION DE LAS ACTUACIONES
   Las instalaciones de desalación en las que se centra la ponencia son: La I.T.A.M. de la
   Tordera, I.D.A.M. de Ibiza capital e I.D.A.M. de San Antonio de Portmany (Ibiza). Plantas
   que comenzaron su proceso de reforma en 2008 (I.T.A.M. de la Tordera) y en 2010
   (I.D.A.M. de Ibiza capital e I.D.A.M. de San Antonio) y entrarán en servicio, una vez
   reformadas, durante 2010 y 2011.

           I.T.A.M. DELTA
          DE LA TORDERA

                                                                                                                                   I.D.A.M. DE IBIZA
                                                                                                                                       (CAPITAL)

          I.D.A.M. DE
         SAN ANTONIO
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  4.- ACTUACIONES ENERGETICAS IMPLANTADAS

                                                                                          Rediseño completo del proceso, buscando
                                                                   1ª                     el menor consumo energético

                                                                                           Sustitución de los antiguos sistemas de
                                                                   2ª                      recuperación de energía e instalación de
                                                                                           cámaras isobáricas.

                                                                                           Instalación de membranas de O.I. de
                                                                   3ª
                                                                                           última generación y bajo consumo
                                                                                           energético.

                                                                                          Optimización general de todos los
                                                                   4ª
                                                                                          proceso, realizando una reforma integral.
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 5.- I.T.A.M. DELTA DE LA TORDERA
   Esta    instalación    se    concibió
   originalmente con 4 líneas de 7.200
   m3/d ampliable a otras 4 mas. En la
   reforma realizada la planta se amplia
   pasando a tener 4 líneas de 15.000
   m3/d de producción. Estas líneas se
   equipan con cámaras isobáricas.

 Medidas implantadas mas relevantes:

                                               Sustitución de las turbinas PELTON por cámaras
 1ª
                                             isobaricas como sistema de recuperación de energía

                                      Ampliación de la producción en 1º paso a mas del doble de
 2ª
                                       capacidad, instalándose membranas de alta producción..

 3ª                                    Realización de obras de ampliación y mejoras generales.
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                                                 Primer reto planteado:
                                        Reformar las instalaciones, disminuyendo el
                                             consumo eléctrico de las mismas.

                                                                                                                                Partiendo del balance
                                                                                                                                  energético de los
                                                                                                                                equipos de bombeo y
                                                                                                                                  recuperación de
                                                                                                                                 energía existentes,
                                                                                                                                    admitimos el
                                                                                                                                   compromiso de
                                                                                                                                mejorar la eficiencia
                                                                                                                                 global del sistema.
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                                           Segundo reto planteado:
                            Reformar las instalaciones, aprovechando al máximo los
                                equipos existentes y con la planta funcionando.

                                                                                                          Para aprovechar los equipos de
                                                                                                           bombeo existentes, bastidores,
                                                                                                            valvulería y conducciones, la
                                                                                                           solución aplicada consistió en
                                                                                                             transformar cada dos líneas
                                                                                                         existentes, en una única línea que
                                                                                                          es alimentada por medio de una
                                                                                                         bomba de alta presión existente y
                                                                                                            un nuevo sistema de cámaras
                                                                                                           isobáricas mas bomba booster.
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   Proceso de reforma: (1 de 10)

   1. Situación inicial
   Se parte de 4 líneas de 7.200 m3/d de producción unitaria equipadas con turbinas pelton y
   espacio para 4 líneas mas. Además de dispone de una BAP de reserva.
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   Proceso de reforma: (2 de 10)

                    Nuevos bastidores

   2. Instalación de 4 nuevos bastidores, configurando 2 líneas de 15.000 m3/d
   En los espacios vacios existentes se instalan 2 nuevas líneas de producción, formadas por 4
   bastidores de membranas.
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   Proceso de reforma: (3 de 10)

                                                                                                        Nuevos sistemas de recuperación
                                                                                                                 / alimentación

   3. Instalación de nuevos sistemas de recuperación/alimentación a líneas de 15.000m3/d
   En los espacios vacios existentes se instalan 2 nuevas líneas dotadas de cámaras isobáricas
   y bombas boostes, esperando el traslado de las bombas de alta presión existentes.
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   Proceso de reforma: (4 de 10)

                                                                                                        Reforma de bomba de alta
                                                                                                            presión de reserva

   4. Reforma de la bomba de alta presión de reserva.
   Primeramente se utiliza la bomba de reserva. Previamente se le ha eliminado la turbina y
   se ha sustituido el motor, incrementando la potencia de este.
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   Proceso de reforma: (5 de 10)

                                          Línea “C”

   5. Puesta en servicio de la nueva línea de producción “C”
   Una vez instalada una de las nuevas líneas , se pone en marcha la nueva línea de
   producción ”C”, pudiéndose parar dos líneas de 7.200 m3/d existentes.
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   Proceso de reforma: (6 de 10)

                                         Línea “C”
      Línea “D”

                                                                                                          Bomba a nueva posición

   6. Parada de dos líneas existentes para reformarlas.
   Puesta en servicio la nueva línea “C”, se paran dos líneas antiguas para reformarlas. Se
   reforma y cambia de posición una bomba existente y se pone en marcha la línea “D”.
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   Proceso de reforma: (7 de 10)
                                                                       Línea “B”

                                                                                                                           Bomba reformada

   7. Adecuación y reforma de la nueva línea “B”.
   Se reforman bastidores, conducciones y otra bomba de alta presión existente. Se ha
   eliminado la turbina y se ha sustituido el motor, incrementando la potencia de este.
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   Proceso de reforma: (8 de 10)
                                                                                                                 Línea “A”
                                                                                   Línea “B”
                                         Línea “C”
      Línea “D”

                                                                                                           Nueva posición de bomba

   8. Cambio de posición de BAP para la nueva línea “C”.
   A otra bomba de alta se le ha eliminado la turbina y se ha sustituido el motor,
   incrementando la potencia de este. Se traslada para servir de alimentación a la línea “C”.
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   Proceso de reforma: (9 de 10)
                                                                                   Línea “A”
                                            Línea “B”

                                                                                                                                               Reforma de
                                                                                                                                                 bomba

                                                                                                               Recuperadores + booster

   9. Reforma de las dos últimas líneas existentes.
   Con las nueva líneas “C” y “D” en servicio, se procede a parar las dos últimas líneas
   existentes para reformarlas.
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   Proceso de reforma: (10 de 10)
                                                                                                                     Línea “A”
                                                                                        Línea “B”
                                             Línea “C”
      Línea “D”

   10. Puesta en marcha de toda la instalación.
   Una vez reformadas las instalaciones, se procede a la puesta en marcha del conjunto de
   toda la planta.
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                                                                                                                          Comparativo entre el
                                                                                                                          estado inicial y final

      Estado inicial

                                                              Estado final
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            Etapa de reforma, en la que convivían los dos sistemas de recuperación de energía
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   Otro factor de mejora importante ha sido la                                                                                                                                       Mejoras generales
   instalación de nuevas membranas de ósmosis
   inversa de mayor producción específica que las                                                                                                                                    Además, en la planta se ha realizado:
   existentes.
                                                                                                                                                                                     • Nueva captación de agua de mar en
                                                                                                                                                                                     toma abierta.
                                          BASTIDORES EXISTENTES. NUEVA CONFIGURACION ADOPTADA
                  1º elemento            2º elemento            3º elemento            4º elemento            5º elemento            6º elemento            7º elemento
 PRODUCTO                                                                                                                                                                 PRODUCTO   • Ampliación del pretratamiento.
              = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd =
                  ALIMENTACION                                                                                                                                RECHAZO

                                                                                                                                                                                     • Instalación de 2º pasos para mejora
                                                   NUEVOS BASTIDORES. CONFIGURACION ADOPTADA                                                                                         de calidad del producto.
                  1º elemento            2º elemento            3º elemento            4º elemento            5º elemento            6º elemento            7º elemento
 PRODUCTO                                                                                                                                                                 PRODUCTO

              =   400´ ≡ 7.500 gpd   =   400´ ≡ 7.500 gpd   =   400´ ≡ 7.500 gpd   =   400´ ≡ 7.500 gpd   =   400´ ≡ 7.500 gpd   =   400´ ≡ 9.000 gpd   =   400´ ≡ 9.000 gpd   =
                  ALIMENTACION                                                                                                                                RECHAZO
                                                                                                                                                                                     • Ampliación del sistema de
                                                                                                                                                                                     remineralización.
                                     PRODUCCIONES NORMALIZADA DE MEMBRANAS
                                                                                                                                                        1 380´ ≡ 6.000 gpd
                  40                                UTILIZADAS
                  35
                  30
                                                                                                                                                        2 400´ ≡ 7.500 gpd
                                                                                                                                                                                     • Ampliación del almacenamiento y
   (m3/día)

                  25
                  20
                  15
                                                                                                                                                        3 400´ ≡ 9.000 gpd
                                                                                                                                                                                     bombeo de producto.
                  10
                   5
                   0
                                     1                              2                              3           MODELO DE MEMBRANA
                                                                                                                                                                                     • Instalación de un nuevo sistema de
                                                                                                                                                                                     control de última generación
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

                                                                                                                                                                                     (1)
        COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
                                                         I.T.A.M. TORDERA
                                             TURBINAS    CAMARAS
 PARAMETROS DE OPERACION                      PELTON    IS OBARICAS                                                                  COMPARATIVO DEL CONSUMO
 Producción neta por línea                       7.200     15.080     m3/d                                                                  ELECTRICO

                                                                                  Sistemas de recuperación (1 turbinas - 2 cámaras
 Factor de conversión                              45         45      %
 Caudales horarios
    . Agua bruta                                  667       1.396     m3/h
    . Agua producto
    . Salmuera
                                                  300
                                                  367
                                                             628
                                                             768
                                                                      m3/h
                                                                      m3/h                                       2
                                                                                                                                                                                             Conclusión
 BOMBEO DE ALTA PRESION

                                                                                                    isobaricas)
 Caudal de la bomba de alta presión               667        636      m3/h
 Presión diferencial de la bomba de alta presión
    . Pérdidas de carga hasta bastidor             10         15      m.c.l.
    . Pérdida mínima en válvula de control         8,5         0      m.c.l.
    . Presión máxima de alimentación a bastidor   673        688      m.c.l.
    . Presión de impulsión                        691        703      m.c.l.                                     1
    . Presión en aspiración                        20         20      m.c.l.
    . Presión diferencial                         671        683      m.c.l.
 Presión diferencial en turbina                                       m.c.l.                                                                                                                  •El consumo
    . Salida de bastidores                        663                 m.c.l.                                               1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20
    . Pérdidas hasta turbina
    . Presión de descarga
                                                    8
                                                    0
                                                                      m.c.l.
                                                                      m.c.l.
                                                                                                                                        Consumo específico (Kwh/m3 producido)              eléctrico específico
    . Presión diferencial
 Potencia absorbida en bomba
                                                  655
                                                                                                                                                                                             ha disminuido
   . Rendimiento hidráulico bomba alta presión     85         85      %
   . Absorbida por la bomba                       1478      1435      Kw                                                                                                                     0,503 Kwh/m3
 Potencia recuperada en turbina
   . Rendimiento hidráulico de turbina
   . Potencia recuperada
 Potencia neta del tren de alta presión
 Energía consumida por el tren de alta presión
   . Rendimiento motor
                                                   88
                                                  599
                                                  879

                                                  95,5
                                                            1435

                                                              97
                                                                      %

                                                                      Kw

                                                                      %
                                                                                                      1                                                                                    (16% del consumo
                                                                                                                                                                                             en alta presión).
   . Energía consumida                            920       1479      Kwh
 BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION
   . Caudal de impulsión del booster
    . Presión diferencial del booster
                                                             760
                                                              46
                                                                      m3/h
                                                                      m.c.l.
                                                                                                                                                                                              •El ahorro en
    . Rendimiento hidráulico
    . Potencia absorbida
                                                              83
                                                             118
                                                                      %
                                                                      Kw
                                                                                                                                                                                           consumo eléctrico
    . Rendimiento motor
    . Rendimiento del variador de frecuencia
                                                              92
                                                              97
                                                                      %
                                                                      %                                                                                                                     es de 10.110.300
    . Energía consumida
 RESUMEN DEL CONSUMO ENERGETICO DE AMBOS SISTEMAS
 Energía consumida por el tren de alta presión
 Energía consumida por el bombeo booster
 Energía consumida total
                                                 3,0678

                                                 3,068
                                                             132

                                                            2,354
                                                            0,211
                                                            2,565
                                                                      Kwh

                                                                      Kwh/m3
                                                                      Kwh/m3
                                                                      Kwh/m3
                                                                                                      2                                                                                        Kwh – año.

 AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES                      0,503       Kwh/m3
                                                          16%         De ahorro Notas: (1) Valores de diseño
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 6.- I.D.A.M. IBIZA (CAPITAL)
                                                                          Medidas implantadas mas relevantes:

                                                                                        Sustitución de las turbinas PELTON
                                                                         1ª               por cámaras isobaricas como
                                                                                        sistema de recuperación de energía

                                                                                         Ampliación de la producción en 1º
                                                                          2ª
                                                                                         paso, instalando un bastidor mas.

   Esta planta se diseñó en 1992 con
                                                                                               Eliminación del bombeo de
   capacidad para producir 9.000                                          3ª
                                                                                                  salmuera a emisario.
   m3/día de agua desalada, mediante
   3 bastidores de 3.000 m3/día. En
   el diseño se previó la posibilidad
   de ampliación de las instalaciones                                                   Realización de obras de ampliación
   con un cuarto bastidor.                                               4ª
                                                                                               y mejoras generales.
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   Proceso de reforma:

                                                                                                          La reforma consistió en la
                                                                                                          instalación de un 4º bastidor de
                                                                                                          3.000 m3/d. La agrupación de
                                                                                                          cada dos bastidores en una línea
                                                                                                          de producción, equipadas con
                                                                                                          nuevas bombas de alta presión,
                                                                                                          cámaras isobáricas y bombas
                                                                                                          booster.
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   Eliminación del bombeo de
   salmuera                                                                           La última medida para mejorar la
   En esta planta originalmente,                                                       eficiencia energética ha sido la
   toda la salmuera generada y                                                      instalación de nuevas membranas de
   efluentes había que bombearla,                                                           O.I. de bajo consumo
   ya que el emisario terrestre
   pasa por un punto más alto que
   la planta, que está a la cota                                   Mejoras generales
   +2,50     m.     Otra    medida
   energética relevante, ha sido                                   Además, en la planta se ha realizado:
   utilizar    la    contrapresión
   necesaria a la salida de las                                    • Nueva captación de agua de mar con pozos
   cámaras      isobáricas,   para                                 profundos
   realizar la impulsión del                                       • Ampliación del pretratamiento
   rechazo     a    emisario    de                                 • Instalación de 2º pasos para mejora de calidad del
   evacuación. De esta forma                                       producto
   evitamos el consumo eléctrico                                   • Instalación de un nuevo sistema de remineralización
   en el bombeo de evacuación,                                     • Ampliación del almacenamiento y bombeo de
   utilizando la energía de                                        producto
   descarga del sistema de                                         • Instalación de un nuevo sistema de control de última
   recuperación.                                                   generación
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                                                                                                                                                                 (1)
             COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
                                                                       I.D.A.M. IBIZA
                                                   TURBINAS     CAMARAS
 PARAMETROS DE OPERACION                            PELTON    IS OBARICAS
                                                                                                  REPARTO DEL AHORRO ELECTRICO
 Producción neta por línea                          3.130       6.260       m3/d
 Factor de conversión                                 50         50         %
 Caudales horarios                                                                                               15%
    . Agua bruta                                     261         522        m3/h
    . Agua producto                                  130         261        m3/h
    . Salmuera                                       130         261        m3/h
                                                                                                                                                            1          2
                                                                                                                                                                               Conclusión
 BOMBEO DE ALTA PRESION
 Caudal de la bomba de alta presión                  261         265        m3/h                                                  85%
 Presión diferencial de la bomba de alta presión
    . Pérdidas de carga hasta bastidor                20          20        m.c.l.
    . Pérdida mínima en válvula de control             0           0        m.c.l.
    . Presión máxima de alimentación a bastidor      673         693        m.c.l.
    . Presión de impulsión                           693         713        m.c.l.                 1 Ahorro energético en sistema de recuperación
    . Presión en aspiración                           20          20        m.c.l.                 2 Ahorro energético en bombeo de salmuera
    . Presión diferencial                            673         693        m.c.l.                                                                                              •El consumo
 Presión diferencial en turbina                                             m.c.l.
    . Salida de bastidores
    . Pérdidas hasta turbina
                                                     658
                                                      5
                                                                            m.c.l.
                                                                            m.c.l.
                                                                                                                                                                            eléctrico específico
    . Presión de descarga
    . Presión diferencial
                                                      0
                                                     653
                                                                            m.c.l.
                                                                                                                                                                           ha disminuido 0,725
 Potencia absorbida en bomba
   . Rendimiento hidráulico bomba alta presión        78          78        %                                                                                               Kwh/m3 (21% del
   . Absorbida por la bomba                          631         660        Kw
 Potencia recuperada en turbina
   . Rendimiento hidráulico de turbina                86                    %
                                                                                        RESUMEN TOTAL DEL AHORRO ELECTRICO
                                                                                        Ahorro por sistemas de recuperación                         0,614       Kwh/m3
                                                                                                                                                                              consumo en alta
   . Potencia recuperada
 Potencia neta del tren de alta presión
                                                     207
                                                     424         660        Kw
                                                                                        Ahorro en bombeo de salmuera                                0,111       Kwh/m3
                                                                                                                                                                                  presión).
 Energía consumida por el tren de alta presión                                          AHORRO ENERGETICO TOTAL                                 0,725           Kwh/m3
   . Rendimiento motor                                95          95        %                                                       21%       De ahorro
   . Energía consumida                          446              695        Kwh
 BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION                                                                                                                                             •El potencial ahorro
   . Caudal de impulsión del booster                             257        m3/h
    . Presión diferencial del booster
    . Rendimiento hidráulico
                                                                 37
                                                                 79
                                                                            m.c.l.
                                                                            %
                                                                                                                                                                           en consumo eléctrico
    . Potencia absorbida
    . Rendimiento motor
                                                                 34
                                                                 92
                                                                            Kw
                                                                            %
                                                                                                                                                                           es de 3.035.938 Kwh
    . Rendimiento del variador de frecuencia
    . Energía consumida
                                                                  98
                                                                 37
                                                                            %
                                                                            Kwh         BOMBEO DE RECHAZO A EMISARIO                                                               – año.
 Consumo específico de la bomba bosster                         0,144       Kwh/m3      . Caudal de impulsión                                       130         m3/h
 RESUMEN DE SISTEMAS DE RECUPERACION                                                     . Presión diferencial (equivalente)                        25          m.c.l.
 Energía consumida por el tren de alta presión 3,422            2,664       Kwh/m3       . Rendimiento hidráulico                                   70          %
 Energía consumida por el bombeo booster                        0,144       Kwh/m3       . Potencia absorbida                                       13          Kw
 Energía consumida total                       3,422            2,808       Kwh/m3       . Rendimiento motor                                        90          %
 AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES                            0,614       Kwh/m3      . Energía consumida                                         14,53       Kwh
   Notas: (1) Valores de diseño                                 18%         De ahorro                                                               0,111       Kwh/m3
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

 7.- I.D.A.M. SAN ANTONIO DE PORTMANY
 En 1994 se construyó una planta
 desaladora de agua de mar por el proceso
 de ósmosis inversa en San Antonio de
 Portmany. La planta tenía una producción
 de 17.500 m3/d de agua desalada, después
 de una ampliación realizada.

 Medidas implantadas mas relevantes:

                                           Sustitución de las turbinas por cámaras isobáricas como
   1ª
                                                     sistema de recuperación de energía

                                           Instalación de nuevas membranas con una demanda de
   2ª                                    presión menor que las existentes, por lo tanto, se mejora el
                                                             consumo eléctrico.

 3ª                                                  Realización de obras de mejoras generales.
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  Proceso de reforma:

   La I.D.A.M. de San Antonio contaba
   con tres líneas de producción. Dos (2)
   de 5.000 m3/d con bombas invertidas
   como sistema de recuperación y una
   tercera de 7.500 m3/d equipada con
   turbina pelton como sistema de
   recuperación de energía.

                                                           Evolucionan con la
                                                               reforma a:

                                               Tres (3) líneas de 6.000 m3/d de
                                              producción unitaria en su 1º paso,
                                              equipadas con cámaras isobáricas.
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                                                                                                  La última medida para mejorar
                                                                                                  la eficiencia energética ha sido
                                                                                                      la instalación de nuevas
                                                                                                    membranas de O.I. de bajo
                                                                                                              consumo.

                                                                                             Mejoras generales

                                                                                             Además, en la planta se ha realizado:

                                                                                             •Instalación de 2º pasos para mejora de
                                                                                             calidad del producto.

                                                                                             • Sustitución de celdas de media tensión.

                                                                                             • Instalación de un nuevo sistema de
                                                                                             control de última generación.
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                                                                                                                                                                      (1)
             COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
                                                   I.D.A.M. SAN ANTONIO DE PORTMANY
                                                     BOMBAS      TURBINAS     CAMARAS
 PARAMETROS DE OPERACION                           INVERTIDAS     PELTON    IS OBARICAS
 Producción neta por línea                           5.000         7.500       6.000      m3/d
 Factor de conversión                                 45            45          45        %                      COMPARATIVO DE CONSUMO
 Caudales horarios                                                                                                 ELECTRICO ESPECIFICO
    . Agua bruta                                      463          694         556        m3/h
    . Agua producto                                   208          313         250        m3/h
    . Salmuera
 BOMBEO DE ALTA PRESION
                                                      255          382         306        m3/h
                                                                                                       4,00
                                                                                                                                                                            Conclusión
 Caudal de la bomba de alta presión                   463          694         254        m3/h         3,75
 Presión diferencial de la bomba de alta presión                                                       3,50
    . Pérdidas de carga hasta bastidor                20            20         20         m.c.l.       3,25
    . Pérdida mínima en válvula de control            15            15          0         m.c.l.       3,00
    . Presión máxima de alimentación a bastidor       653          653         673        m.c.l.       2,75
    . Presión de impulsión                            688          688         693        m.c.l.       2,50
    . Presión en aspiración
    . Presión diferencial
                                                      15
                                                      673
                                                                   15
                                                                   673
                                                                               15
                                                                               678
                                                                                          m.c.l.
                                                                                          m.c.l.
                                                                                                       2,25
                                                                                                       2,00
                                                                                                                                                                            El    consumo      eléctrico
 Presión diferencial en turbina                                                           m.c.l.
    . Salida de bastidores                            638          638                    m.c.l.                              Series1     Series2   Series3                 específico ha disminuido
    . Pérdidas hasta turbina                          10           10                     m.c.l.
    . Presión de descarga
    . Presión diferencial
                                                      10
                                                      618
                                                                    0
                                                                   628
                                                                                          m.c.l.
                                                                                                   Serie 1         RECUPERACION CON BOMBA INVERTIDA
                                                                                                                                                                            0,735 Kwh/m3 (23% del
 Potencia absorbida en bomba
   . Rendimiento hidráulico bomba alta presión
   . Absorbida por la bomba
                                                      82
                                                     1066
                                                                    85
                                                                   1543
                                                                               78
                                                                               620
                                                                                          %
                                                                                          Kw
                                                                                                   Serie 2         RECUPERACION CON TURBINA PELTON                          consumo en alta presión).
 Potencia recuperada en turbina                                                                    Serie 3         CAMARAS ISOBARICAS
   . Rendimiento hidráulico de turbina                72            88                    %
   . Potencia recuperada                              321          598
 Potencia neta del tren de alta presión
 Energía consumida por el tren de alta presión
                                                      745          945         620        Kw                                                                                El ahorro en consumo
   . Rendimiento motor
   . Energía consumida
                                                      94,5
                                                      789
                                                                   95,5
                                                                   990
                                                                               95
                                                                               652
                                                                                          %
                                                                                          Kwh
                                                                                                                                                                            eléctrico es de 4.311.812
 BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION
   . Caudal de impulsión del booster
    . Presión diferencial del booster
                                                                               302
                                                                               37
                                                                                          m3/h
                                                                                          m.c.l.
                                                                                                                                                                            Kwh – año.
    . Rendimiento hidráulico                                                   79         %
    . Potencia absorbida                                                       40         Kw
    . Rendimiento motor                                                        92         %
    . Rendimiento del variador de frecuencia                                   98         %
    . Energía consumida                                                        44         Kwh
 RESUMEN DE SISTEMAS DE RECUPERACION                                                               AHORRO ANUAL
 Energía consumida por el tren de alta presión       3,786         3,166       2,609      Kwh/m3Disponibilidad de la planta                                   335 d/año
 Energía consumida por el bombeo booster                                      0,176       Kwh/m3Producción con bombas invertidas                     3.350.000 m3/año
 Energía consumida total                             3,786         3,166       2,785      Kwh/m3Producción con pelton                                2.512.500 m3/año
 AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES                                                               Producción total                                  5.862.500 m3/año
    Frente a bombas invertidas:                      1,001      Kwh/m3        26%                 Ahorro
                                                                                          De ahorro          frente a bombas invertidas              3.353.091 Kwh - año
    Frente a turbinas pelton                         0,382      Kwh/m3        12%                 Ahorro
                                                                                          De ahorro          frente a turbinas pelton                  958.722 Kwh - año
   Ahorro medio en consumo específico                0,735      Kwh/m3        23%                 Ahorro
                                                                                          De ahorro             eléctrico total                     4.311.812 Kwh - año
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

 8.- CONCLUSIONES

                Se han realizado y se van necesitando procesos de reforma en algunas plantas,
 1ª             debido a su edad y eficiencia energética.

                Cuando los equipos electromecánicos llegan al final de su vida útil o se consideran
 2ª             técnicamente amortizados, se plantea la sustitución de los mismos por otros nuevos
                de tecnología más avanzada.

                Con la iniciativa de las Administraciones se puede emprender actuaciones
                encaminadas a mejorar la sostenibilidad de la instalaciones de desalación,
 3ª
                promoviendo la reducción del impacto ambiental que supone el consumo
                energético.

                 Las ingenierías, constructoras y empresas explotadoras de instalaciones de
  4ª             desalación, debemos poner todo nuestro empeño y esfuerzo en aplicar las últimas
                 tecnologías disponibles en el mercado en materia de reducción del consumo
                 eléctrico en desalación.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010

   Sirva como ejemplo de “Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de I.D.A.M.´S”,
   los resultados de reducción de consumo eléctrico obtenidos en las plantas presentadas.

                                                      AHORRO EN CONSUMO                                          POTENCIAL DE AHORRO
           INSTALACION
                                                     ELECTRICO ESPECIFICO                                          ELECTRICO ANUAL
   I.T.A.M. de Tordera                                          0,503 Kwh/m3                                                  10.110.300 Kwh – año
   I.D.A.M. de Ibiza                                            0,725 Kwh/m3                                                    3.035.938 Kwh – año
   I.D.A.M. San Antonio                                         0,735 Kwh/m3                                                    4.311.812 Kwh – año

           Reformar las instalaciones mencionadas anteriormente, con
             sistemas de producción de agua desalada más eficientes,
             significa dejar de consumir de la red eléctrica un total de
                                17.458 Mwh al año.
          Esto supone evitar la emisión de 15.538 toneladas de CO2 a la
                                     atmósfera.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

              www.aqualia--infraestructuras.es
              www.aqualia
                               www.aqualia.es
                                   www.fcc.es
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