MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS - UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Bartolome Marin. aqualia infraestructuras
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REFORMA DE PLANTAS DESALADORAS UN COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Autores: Marín Fernández, Bartolomé Jefe del departamento de desalación Arnaiz García, Eva Jefa del departamento internacional Con el presente trabajo se pretende dar a conocer las actuaciones realizadas, en el campo de la mejora energética, en tres plantas desaladoras que están en proceso de ampliación y mejora. Actuaciones promovidas por: I.T.A.M. TORDERA I.D.A.M. IBIZA Y SAN ANTONIO
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Participan: I.T.A.M. TORDERA I.D.A.M. IBIZA Y SAN ANTONIO CONCESIONARIA: CONCESIONARIA: CODEISA .I.T.A.M. DELTA DE LA TORDERA, A.I.E. (Concesionaria de Desalación de Ibiza, S.A.) Con las reformas emprendidas en las tres plantas, se consigue un ahorro eléctrico de 17.500 Mwh - año Esto supone evitar la emisión de unas 15.500 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 1.- INTRODUCCION Todos los procesos de desalación son consumidores de energía. Partiendo de esta premisa, EVAPORACION “los procesos de desalación RO, EDR, … Energía térmica son consumidores de Energía eléctrica energía”. Está en nuestras manos hacerlos lo mas eficientes posibles, con objeto de contribuir a un desarrollo M.S.F. - M.E.D. sostenible. Osmosis Inversa Hasta incluso: La evaporación solar EDR
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 El consumo energético, en estas plantas, ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Desde las primeras plantas industriales con un consumo de 15 a 20 Kwh/m3 producido, hasta nuestros días que se obtienen consumos de 3 a 4 Kwh/m3 producido. La reducción del consumo ronda el 80% 12 11 EVOLUCION DEL CONSUMO ELECTRICO C.E.E. Kwh/m3 producido 10 EN DESALADORAS DE AGUA DE MAR 9 8 7 FUTURO 6 5 4 3 2 Años 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 ? Evaporación O.I. con bomba invertida O.I. con turbina Pelton Cámaras isobáricas
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Gracias al esfuerzo del hombre y en Pilares en los que se ha basado la especial de todos los que han desarrollado disminución de consumo energético su vida profesional entorno al mundo del agua, se ha conseguido producir este recurso cada vez con un consumo energético menor. Mejora de Evolución eficiencia de de equipos de membranas bombeo y de ósmosis auxiliares inversa Aumento del Esfuerzo en Los motivos por los cuales ha sido posible rendimiento de ingeniería, la reducción del consumo energético en equipos de diseñando cada plantas de ósmosis inversa, han sido fruto recuperación de vez plantas mas de la evolución de la tecnología del sector. energía eficientes
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 En España, con una trayectoria en desalación de mas de 45 años, existen plantas a las que les ha tocado ó van necesitando vivir un proceso de reforma. Cuando las instalaciones de desalación llegan al final de su vida útil, están tecnológicamente obsoletas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es entonces el momento de incorporar, en su proceso de reforma, la tecnología mas eficiente que tengamos a nuestra disposición.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 2.- LOCALIZACION DE LAS ACTUACIONES Las instalaciones de desalación en las que se centra la ponencia son: La I.T.A.M. de la Tordera, I.D.A.M. de Ibiza capital e I.D.A.M. de San Antonio de Portmany (Ibiza). Plantas que comenzaron su proceso de reforma en 2008 (I.T.A.M. de la Tordera) y en 2010 (I.D.A.M. de Ibiza capital e I.D.A.M. de San Antonio) y entrarán en servicio, una vez reformadas, durante 2010 y 2011. I.T.A.M. DELTA DE LA TORDERA I.D.A.M. DE IBIZA (CAPITAL) I.D.A.M. DE SAN ANTONIO
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 4.- ACTUACIONES ENERGETICAS IMPLANTADAS Rediseño completo del proceso, buscando 1ª el menor consumo energético Sustitución de los antiguos sistemas de 2ª recuperación de energía e instalación de cámaras isobáricas. Instalación de membranas de O.I. de 3ª última generación y bajo consumo energético. Optimización general de todos los 4ª proceso, realizando una reforma integral.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 5.- I.T.A.M. DELTA DE LA TORDERA Esta instalación se concibió originalmente con 4 líneas de 7.200 m3/d ampliable a otras 4 mas. En la reforma realizada la planta se amplia pasando a tener 4 líneas de 15.000 m3/d de producción. Estas líneas se equipan con cámaras isobáricas. Medidas implantadas mas relevantes: Sustitución de las turbinas PELTON por cámaras 1ª isobaricas como sistema de recuperación de energía Ampliación de la producción en 1º paso a mas del doble de 2ª capacidad, instalándose membranas de alta producción.. 3ª Realización de obras de ampliación y mejoras generales.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Primer reto planteado: Reformar las instalaciones, disminuyendo el consumo eléctrico de las mismas. Partiendo del balance energético de los equipos de bombeo y recuperación de energía existentes, admitimos el compromiso de mejorar la eficiencia global del sistema.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Segundo reto planteado: Reformar las instalaciones, aprovechando al máximo los equipos existentes y con la planta funcionando. Para aprovechar los equipos de bombeo existentes, bastidores, valvulería y conducciones, la solución aplicada consistió en transformar cada dos líneas existentes, en una única línea que es alimentada por medio de una bomba de alta presión existente y un nuevo sistema de cámaras isobáricas mas bomba booster.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (1 de 10) 1. Situación inicial Se parte de 4 líneas de 7.200 m3/d de producción unitaria equipadas con turbinas pelton y espacio para 4 líneas mas. Además de dispone de una BAP de reserva.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (2 de 10) Nuevos bastidores 2. Instalación de 4 nuevos bastidores, configurando 2 líneas de 15.000 m3/d En los espacios vacios existentes se instalan 2 nuevas líneas de producción, formadas por 4 bastidores de membranas.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (3 de 10) Nuevos sistemas de recuperación / alimentación 3. Instalación de nuevos sistemas de recuperación/alimentación a líneas de 15.000m3/d En los espacios vacios existentes se instalan 2 nuevas líneas dotadas de cámaras isobáricas y bombas boostes, esperando el traslado de las bombas de alta presión existentes.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (4 de 10) Reforma de bomba de alta presión de reserva 4. Reforma de la bomba de alta presión de reserva. Primeramente se utiliza la bomba de reserva. Previamente se le ha eliminado la turbina y se ha sustituido el motor, incrementando la potencia de este.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (5 de 10) Línea “C” 5. Puesta en servicio de la nueva línea de producción “C” Una vez instalada una de las nuevas líneas , se pone en marcha la nueva línea de producción ”C”, pudiéndose parar dos líneas de 7.200 m3/d existentes.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (6 de 10) Línea “C” Línea “D” Bomba a nueva posición 6. Parada de dos líneas existentes para reformarlas. Puesta en servicio la nueva línea “C”, se paran dos líneas antiguas para reformarlas. Se reforma y cambia de posición una bomba existente y se pone en marcha la línea “D”.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (7 de 10) Línea “B” Bomba reformada 7. Adecuación y reforma de la nueva línea “B”. Se reforman bastidores, conducciones y otra bomba de alta presión existente. Se ha eliminado la turbina y se ha sustituido el motor, incrementando la potencia de este.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (8 de 10) Línea “A” Línea “B” Línea “C” Línea “D” Nueva posición de bomba 8. Cambio de posición de BAP para la nueva línea “C”. A otra bomba de alta se le ha eliminado la turbina y se ha sustituido el motor, incrementando la potencia de este. Se traslada para servir de alimentación a la línea “C”.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (9 de 10) Línea “A” Línea “B” Reforma de bomba Recuperadores + booster 9. Reforma de las dos últimas líneas existentes. Con las nueva líneas “C” y “D” en servicio, se procede a parar las dos últimas líneas existentes para reformarlas.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: (10 de 10) Línea “A” Línea “B” Línea “C” Línea “D” 10. Puesta en marcha de toda la instalación. Una vez reformadas las instalaciones, se procede a la puesta en marcha del conjunto de toda la planta.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Comparativo entre el estado inicial y final Estado inicial Estado final
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Etapa de reforma, en la que convivían los dos sistemas de recuperación de energía
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Otro factor de mejora importante ha sido la Mejoras generales instalación de nuevas membranas de ósmosis inversa de mayor producción específica que las Además, en la planta se ha realizado: existentes. • Nueva captación de agua de mar en toma abierta. BASTIDORES EXISTENTES. NUEVA CONFIGURACION ADOPTADA 1º elemento 2º elemento 3º elemento 4º elemento 5º elemento 6º elemento 7º elemento PRODUCTO PRODUCTO • Ampliación del pretratamiento. = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 380´ ≡ 6.000 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = ALIMENTACION RECHAZO • Instalación de 2º pasos para mejora NUEVOS BASTIDORES. CONFIGURACION ADOPTADA de calidad del producto. 1º elemento 2º elemento 3º elemento 4º elemento 5º elemento 6º elemento 7º elemento PRODUCTO PRODUCTO = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 7.500 gpd = 400´ ≡ 9.000 gpd = 400´ ≡ 9.000 gpd = ALIMENTACION RECHAZO • Ampliación del sistema de remineralización. PRODUCCIONES NORMALIZADA DE MEMBRANAS 1 380´ ≡ 6.000 gpd 40 UTILIZADAS 35 30 2 400´ ≡ 7.500 gpd • Ampliación del almacenamiento y (m3/día) 25 20 15 3 400´ ≡ 9.000 gpd bombeo de producto. 10 5 0 1 2 3 MODELO DE MEMBRANA • Instalación de un nuevo sistema de control de última generación
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 (1) COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO I.T.A.M. TORDERA TURBINAS CAMARAS PARAMETROS DE OPERACION PELTON IS OBARICAS COMPARATIVO DEL CONSUMO Producción neta por línea 7.200 15.080 m3/d ELECTRICO Sistemas de recuperación (1 turbinas - 2 cámaras Factor de conversión 45 45 % Caudales horarios . Agua bruta 667 1.396 m3/h . Agua producto . Salmuera 300 367 628 768 m3/h m3/h 2 Conclusión BOMBEO DE ALTA PRESION isobaricas) Caudal de la bomba de alta presión 667 636 m3/h Presión diferencial de la bomba de alta presión . Pérdidas de carga hasta bastidor 10 15 m.c.l. . Pérdida mínima en válvula de control 8,5 0 m.c.l. . Presión máxima de alimentación a bastidor 673 688 m.c.l. . Presión de impulsión 691 703 m.c.l. 1 . Presión en aspiración 20 20 m.c.l. . Presión diferencial 671 683 m.c.l. Presión diferencial en turbina m.c.l. •El consumo . Salida de bastidores 663 m.c.l. 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 . Pérdidas hasta turbina . Presión de descarga 8 0 m.c.l. m.c.l. Consumo específico (Kwh/m3 producido) eléctrico específico . Presión diferencial Potencia absorbida en bomba 655 ha disminuido . Rendimiento hidráulico bomba alta presión 85 85 % . Absorbida por la bomba 1478 1435 Kw 0,503 Kwh/m3 Potencia recuperada en turbina . Rendimiento hidráulico de turbina . Potencia recuperada Potencia neta del tren de alta presión Energía consumida por el tren de alta presión . Rendimiento motor 88 599 879 95,5 1435 97 % Kw % 1 (16% del consumo en alta presión). . Energía consumida 920 1479 Kwh BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION . Caudal de impulsión del booster . Presión diferencial del booster 760 46 m3/h m.c.l. •El ahorro en . Rendimiento hidráulico . Potencia absorbida 83 118 % Kw consumo eléctrico . Rendimiento motor . Rendimiento del variador de frecuencia 92 97 % % es de 10.110.300 . Energía consumida RESUMEN DEL CONSUMO ENERGETICO DE AMBOS SISTEMAS Energía consumida por el tren de alta presión Energía consumida por el bombeo booster Energía consumida total 3,0678 3,068 132 2,354 0,211 2,565 Kwh Kwh/m3 Kwh/m3 Kwh/m3 2 Kwh – año. AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES 0,503 Kwh/m3 16% De ahorro Notas: (1) Valores de diseño
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 6.- I.D.A.M. IBIZA (CAPITAL) Medidas implantadas mas relevantes: Sustitución de las turbinas PELTON 1ª por cámaras isobaricas como sistema de recuperación de energía Ampliación de la producción en 1º 2ª paso, instalando un bastidor mas. Esta planta se diseñó en 1992 con Eliminación del bombeo de capacidad para producir 9.000 3ª salmuera a emisario. m3/día de agua desalada, mediante 3 bastidores de 3.000 m3/día. En el diseño se previó la posibilidad de ampliación de las instalaciones Realización de obras de ampliación con un cuarto bastidor. 4ª y mejoras generales.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: La reforma consistió en la instalación de un 4º bastidor de 3.000 m3/d. La agrupación de cada dos bastidores en una línea de producción, equipadas con nuevas bombas de alta presión, cámaras isobáricas y bombas booster.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Eliminación del bombeo de salmuera La última medida para mejorar la En esta planta originalmente, eficiencia energética ha sido la toda la salmuera generada y instalación de nuevas membranas de efluentes había que bombearla, O.I. de bajo consumo ya que el emisario terrestre pasa por un punto más alto que la planta, que está a la cota Mejoras generales +2,50 m. Otra medida energética relevante, ha sido Además, en la planta se ha realizado: utilizar la contrapresión necesaria a la salida de las • Nueva captación de agua de mar con pozos cámaras isobáricas, para profundos realizar la impulsión del • Ampliación del pretratamiento rechazo a emisario de • Instalación de 2º pasos para mejora de calidad del evacuación. De esta forma producto evitamos el consumo eléctrico • Instalación de un nuevo sistema de remineralización en el bombeo de evacuación, • Ampliación del almacenamiento y bombeo de utilizando la energía de producto descarga del sistema de • Instalación de un nuevo sistema de control de última recuperación. generación
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 (1) COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO I.D.A.M. IBIZA TURBINAS CAMARAS PARAMETROS DE OPERACION PELTON IS OBARICAS REPARTO DEL AHORRO ELECTRICO Producción neta por línea 3.130 6.260 m3/d Factor de conversión 50 50 % Caudales horarios 15% . Agua bruta 261 522 m3/h . Agua producto 130 261 m3/h . Salmuera 130 261 m3/h 1 2 Conclusión BOMBEO DE ALTA PRESION Caudal de la bomba de alta presión 261 265 m3/h 85% Presión diferencial de la bomba de alta presión . Pérdidas de carga hasta bastidor 20 20 m.c.l. . Pérdida mínima en válvula de control 0 0 m.c.l. . Presión máxima de alimentación a bastidor 673 693 m.c.l. . Presión de impulsión 693 713 m.c.l. 1 Ahorro energético en sistema de recuperación . Presión en aspiración 20 20 m.c.l. 2 Ahorro energético en bombeo de salmuera . Presión diferencial 673 693 m.c.l. •El consumo Presión diferencial en turbina m.c.l. . Salida de bastidores . Pérdidas hasta turbina 658 5 m.c.l. m.c.l. eléctrico específico . Presión de descarga . Presión diferencial 0 653 m.c.l. ha disminuido 0,725 Potencia absorbida en bomba . Rendimiento hidráulico bomba alta presión 78 78 % Kwh/m3 (21% del . Absorbida por la bomba 631 660 Kw Potencia recuperada en turbina . Rendimiento hidráulico de turbina 86 % RESUMEN TOTAL DEL AHORRO ELECTRICO Ahorro por sistemas de recuperación 0,614 Kwh/m3 consumo en alta . Potencia recuperada Potencia neta del tren de alta presión 207 424 660 Kw Ahorro en bombeo de salmuera 0,111 Kwh/m3 presión). Energía consumida por el tren de alta presión AHORRO ENERGETICO TOTAL 0,725 Kwh/m3 . Rendimiento motor 95 95 % 21% De ahorro . Energía consumida 446 695 Kwh BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION •El potencial ahorro . Caudal de impulsión del booster 257 m3/h . Presión diferencial del booster . Rendimiento hidráulico 37 79 m.c.l. % en consumo eléctrico . Potencia absorbida . Rendimiento motor 34 92 Kw % es de 3.035.938 Kwh . Rendimiento del variador de frecuencia . Energía consumida 98 37 % Kwh BOMBEO DE RECHAZO A EMISARIO – año. Consumo específico de la bomba bosster 0,144 Kwh/m3 . Caudal de impulsión 130 m3/h RESUMEN DE SISTEMAS DE RECUPERACION . Presión diferencial (equivalente) 25 m.c.l. Energía consumida por el tren de alta presión 3,422 2,664 Kwh/m3 . Rendimiento hidráulico 70 % Energía consumida por el bombeo booster 0,144 Kwh/m3 . Potencia absorbida 13 Kw Energía consumida total 3,422 2,808 Kwh/m3 . Rendimiento motor 90 % AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES 0,614 Kwh/m3 . Energía consumida 14,53 Kwh Notas: (1) Valores de diseño 18% De ahorro 0,111 Kwh/m3
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 7.- I.D.A.M. SAN ANTONIO DE PORTMANY En 1994 se construyó una planta desaladora de agua de mar por el proceso de ósmosis inversa en San Antonio de Portmany. La planta tenía una producción de 17.500 m3/d de agua desalada, después de una ampliación realizada. Medidas implantadas mas relevantes: Sustitución de las turbinas por cámaras isobáricas como 1ª sistema de recuperación de energía Instalación de nuevas membranas con una demanda de 2ª presión menor que las existentes, por lo tanto, se mejora el consumo eléctrico. 3ª Realización de obras de mejoras generales.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Proceso de reforma: La I.D.A.M. de San Antonio contaba con tres líneas de producción. Dos (2) de 5.000 m3/d con bombas invertidas como sistema de recuperación y una tercera de 7.500 m3/d equipada con turbina pelton como sistema de recuperación de energía. Evolucionan con la reforma a: Tres (3) líneas de 6.000 m3/d de producción unitaria en su 1º paso, equipadas con cámaras isobáricas.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 La última medida para mejorar la eficiencia energética ha sido la instalación de nuevas membranas de O.I. de bajo consumo. Mejoras generales Además, en la planta se ha realizado: •Instalación de 2º pasos para mejora de calidad del producto. • Sustitución de celdas de media tensión. • Instalación de un nuevo sistema de control de última generación.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 (1) COMPARATIVO DEL CONSUMO ENERGETICO DE LOS DOS SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO I.D.A.M. SAN ANTONIO DE PORTMANY BOMBAS TURBINAS CAMARAS PARAMETROS DE OPERACION INVERTIDAS PELTON IS OBARICAS Producción neta por línea 5.000 7.500 6.000 m3/d Factor de conversión 45 45 45 % COMPARATIVO DE CONSUMO Caudales horarios ELECTRICO ESPECIFICO . Agua bruta 463 694 556 m3/h . Agua producto 208 313 250 m3/h . Salmuera BOMBEO DE ALTA PRESION 255 382 306 m3/h 4,00 Conclusión Caudal de la bomba de alta presión 463 694 254 m3/h 3,75 Presión diferencial de la bomba de alta presión 3,50 . Pérdidas de carga hasta bastidor 20 20 20 m.c.l. 3,25 . Pérdida mínima en válvula de control 15 15 0 m.c.l. 3,00 . Presión máxima de alimentación a bastidor 653 653 673 m.c.l. 2,75 . Presión de impulsión 688 688 693 m.c.l. 2,50 . Presión en aspiración . Presión diferencial 15 673 15 673 15 678 m.c.l. m.c.l. 2,25 2,00 El consumo eléctrico Presión diferencial en turbina m.c.l. . Salida de bastidores 638 638 m.c.l. Series1 Series2 Series3 específico ha disminuido . Pérdidas hasta turbina 10 10 m.c.l. . Presión de descarga . Presión diferencial 10 618 0 628 m.c.l. Serie 1 RECUPERACION CON BOMBA INVERTIDA 0,735 Kwh/m3 (23% del Potencia absorbida en bomba . Rendimiento hidráulico bomba alta presión . Absorbida por la bomba 82 1066 85 1543 78 620 % Kw Serie 2 RECUPERACION CON TURBINA PELTON consumo en alta presión). Potencia recuperada en turbina Serie 3 CAMARAS ISOBARICAS . Rendimiento hidráulico de turbina 72 88 % . Potencia recuperada 321 598 Potencia neta del tren de alta presión Energía consumida por el tren de alta presión 745 945 620 Kw El ahorro en consumo . Rendimiento motor . Energía consumida 94,5 789 95,5 990 95 652 % Kwh eléctrico es de 4.311.812 BOMBEO BOOSTER DE ALTA PRESION . Caudal de impulsión del booster . Presión diferencial del booster 302 37 m3/h m.c.l. Kwh – año. . Rendimiento hidráulico 79 % . Potencia absorbida 40 Kw . Rendimiento motor 92 % . Rendimiento del variador de frecuencia 98 % . Energía consumida 44 Kwh RESUMEN DE SISTEMAS DE RECUPERACION AHORRO ANUAL Energía consumida por el tren de alta presión 3,786 3,166 2,609 Kwh/m3Disponibilidad de la planta 335 d/año Energía consumida por el bombeo booster 0,176 Kwh/m3Producción con bombas invertidas 3.350.000 m3/año Energía consumida total 3,786 3,166 2,785 Kwh/m3Producción con pelton 2.512.500 m3/año AHORRO ENERGETICO CON RECUPERADORES Producción total 5.862.500 m3/año Frente a bombas invertidas: 1,001 Kwh/m3 26% Ahorro De ahorro frente a bombas invertidas 3.353.091 Kwh - año Frente a turbinas pelton 0,382 Kwh/m3 12% Ahorro De ahorro frente a turbinas pelton 958.722 Kwh - año Ahorro medio en consumo específico 0,735 Kwh/m3 23% Ahorro De ahorro eléctrico total 4.311.812 Kwh - año
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 8.- CONCLUSIONES Se han realizado y se van necesitando procesos de reforma en algunas plantas, 1ª debido a su edad y eficiencia energética. Cuando los equipos electromecánicos llegan al final de su vida útil o se consideran 2ª técnicamente amortizados, se plantea la sustitución de los mismos por otros nuevos de tecnología más avanzada. Con la iniciativa de las Administraciones se puede emprender actuaciones encaminadas a mejorar la sostenibilidad de la instalaciones de desalación, 3ª promoviendo la reducción del impacto ambiental que supone el consumo energético. Las ingenierías, constructoras y empresas explotadoras de instalaciones de 4ª desalación, debemos poner todo nuestro empeño y esfuerzo en aplicar las últimas tecnologías disponibles en el mercado en materia de reducción del consumo eléctrico en desalación.
Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de Plantas Desaladoras. Un Compromiso de Sostenibilidad - II Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta - 2010 Sirva como ejemplo de “Mejora de la Eficiencia Energética en la Reforma de I.D.A.M.´S”, los resultados de reducción de consumo eléctrico obtenidos en las plantas presentadas. AHORRO EN CONSUMO POTENCIAL DE AHORRO INSTALACION ELECTRICO ESPECIFICO ELECTRICO ANUAL I.T.A.M. de Tordera 0,503 Kwh/m3 10.110.300 Kwh – año I.D.A.M. de Ibiza 0,725 Kwh/m3 3.035.938 Kwh – año I.D.A.M. San Antonio 0,735 Kwh/m3 4.311.812 Kwh – año Reformar las instalaciones mencionadas anteriormente, con sistemas de producción de agua desalada más eficientes, significa dejar de consumir de la red eléctrica un total de 17.458 Mwh al año. Esto supone evitar la emisión de 15.538 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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